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车间车工技师劳模事迹材料

发表时间:2020/5/21 12:10:09

劳模事迹材料

**同志详细事迹材料 **,男,1978年5月18日出生,满族,中共党员,现任**九车间车工技师,“劳模创新工作室”领创人。2017年4月荣获**市“五一”劳动奖章,2017年10月当选**市**区人大代表;2018年4月荣获辽宁省“五一”劳动奖章;2018年,**市职工“五小”创新成果二等奖获得者;2018年,2019年度**劳动模范,2019年辽宁省优秀成果奖获得者。 **同志1997年6月技工学校毕业后,于2001年6月分配到**九车间,光荣的成为了一名兵工工人。入厂后学习合金磨床(外磨),经过了一年的刻苦学习,加工工差保证在了千分之五以内。正当手艺学成之时,由于大环境影响,合金外磨行业不景气,与**同工种的年轻人不安心工作,纷纷跳槽走人。车间领导临时让他改学车床,半路出家,改变是唯一的出路,他又从学徒开始重新学习。在别的学徒工抽烟、嬉戏、不安心工作的时候,他却
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能保证如期交付。车间立即成立项目攻关组,**为主要成员,攻关组共同研究,看看能不能进行工艺改进,不但要保证进度需要,还要保证加工质量。这时,**根据多年的加工经验和精湛的技术,提出利用车床加工。他先让镗床事先把工件定位孔加工出来,由他在车床上用样柱把工件及花盘固定,压紧压板,利用花盘反复定位把零件需要加工的其余位置孔全部加工出来。经过试制后,工件位置公差及尺寸要求全部合格,减少了多余的加工道序,提前一周交付产品,满足了客户需求。在工作中,这样的小改小革还有很多。在车工这个平凡的岗位18年来,他先后攻克10余项特殊材料加工难题,承担的科研件、关键件、急件加工20多项,受到公司、车间领导和同事们的一致好评。 **“劳模创新工作室”成立以来,作为领创人,**同志能及时带领工作室成员解决生产中出现的瓶颈问题,对军品工装和科研试制产品公关技术课题进行立项,较好的完成了军品工装,民品发展和科研生产。在技术革新方面,也有许多创新。在加工某零件过程中,在该零件外螺纹上开槽,原工艺是使用开刃磨床生产加工,弊端是加工完后外螺纹产生毛刺,不易去掉,需人工大量时间才方可去掉毛刺。经过他细心揣摩、研究,试用线切割设备,自行设计,制造卡具,在该零件外开槽,开槽后不产生毛刺,可直接交验,节省去毛刺工序,降低人员占用,提高生产效率,缩短生产周期。在加工某骨架零件过程中,上道工序某一外径尺寸工艺要求公差较大,而且该尺寸与下道工序尺寸无法保持一致,首先不利于下道工序加工各部位尺寸,其次降低检验人员工作效率,他发现通过内控该定位尺寸后,不仅大大提升了下道工序质量,而且提高了生产效率。在车间积极开拓民品非标刀具市场中,将一种名称为玉米铣刀的极其特殊的非标刀具,通过反复试验,工作室部分工种技能人员献计献策,为车间民品开发,创收创效贡献力量。 2017年公司承接国家级海军某型废旧引信拆分销毁项目,总产值668万元,计划生产周期12个月,他带领主要成员全力以赴攻克难关,解决拆分瓶颈。通过近一个月努力,完成了对传统设备自行改造,自行设计制造,卡具、刀具等二类工装任务,达到人机分离操作,保证安全的工艺改进效果,并提前完成了生产任务。 节创价值:1.设备(3台)因自行改造而节创价值16万元/台,共计48万元。2.卡具,刃具(3套)因自行制造而节创价值0.5万元/月,共计10.5万元。3.人工成本(3人)降低节创每人0.5万元/月,共计7.5万元。该项目顺利通过安全,质量,技术,设备等专家审核组验收,获得中国兵器集团有限公司—北方智能微机电集团有限公司领导的认可和赞扬,在实际应用中效果极佳。 今年二车间新购置的四台数控车削中心时,由于机床自带卡具和车间实际生产中有些出入,无法正常生产加工,由他组织协调,在班长刘玉良的大力支持下,夹具班组共同努力之下,8天完成4套卡具的生产加工,并且全部合格,保证了设备的快速投产。表现出了作用突出,勇于担当的精神。 **团队总能出奇制胜。2018年我公司承接了国家陆军某前卫产品的舱段部件工艺改进项目,全面总产值5400万元,这对我公司来讲是一件难得的好事,但是现状是我公司装配车间只有18套工装,舱段部件批量为250发,使用现有工装每天产量54发,需要5天时间才能完成一个批次,按照现产量完成生产进度要求是不可能的事了,公 ……(未完,全文共3511字,当前仅显示1773字,请阅读下面提示信息。收藏《车间车工技师劳模事迹材料》