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典型事故案例汇编3

发表时间:2013/8/19 10:02:41
目录/提纲:……
三、测井过程中发生的井喷事故案例(第55—58例)
四、射孔作业中发生的井喷事故案例(第59-65例)
五、完井过程中发生的井喷事故案例(第66-68例)
六、修井过程中发生的井喷(第69-70例)
七、其他意外引起的井喷事故案例(第71例)
……
典型事故案例汇编3

接典型事故案例汇编3

三、测井过程中发生的井喷事故案例(第55—58例)

案例55 “9.9”井喷事故
专家点评:该井因电测钻井液无法循环,长时间静止,切力增大,下钻速度又过快,造成井漏,液柱压力下降后,发生井喷;关井后,因钻具水眼堵塞等水泥车时放喷,造成井内钻井液喷空,给后续压井增加了团难;井控装置质量太差,发生多处剌漏,造成压井施工不连续;坐岗制度不严格,未及时发现井漏。应吸取的教训是:电测后下钻通井时,应分段循环,破坏钻井液切力,且下钻速度应严格控制;井控装置送井前,井控车间应按标准严格检验,合格后方能送井;发生溢流压井时,压井作业应准备充分,连续施工;严格坐岗制度,及时发现溢流和井涌。
2001年9月9日,由某石油管理局钻井集团公司32798钻井队承钻的涩北一号气田涩3―9井发生井喷失控事故,事故先后处理达18天。造成巨大的资源浪费和破坏。导致气田局部气水关系混乱。事故处理投入了大量的人力、物力和财力,损失巨大,教训深刻。
1.基本情况
涩3―9井位于柴达木盆地涩北一号气田,设计井深1550m。2001年9月1日17:00一开,φ31lmm钻头钻至井深405m。φ244.5mm表层套管下深403.14m,套管钢级为N80,壁厚为10.03mm。9月4日21:20二开,φ215.9mm钻头钻至井深1550m,于9月8日15:00完钻。完钻时钻井液性能为密度1.39g/cm3,粘度34s。
井口装置为:φ244.5mm升高短节+TFQφ244.5mm*φ117.8mm-35MPa套管头+φ339.7mm*279.4mm转换法兰+FSP35-35四通+2FZ35-35双闸板防喷器+FH35-35万能防喷器。
井内钻具组合为:φ215.9mm钻头(未卸喷嘴)*0.24m+430*411接头*0.4m+φ158.8mm钻铤*158m+411*410接头*0.4m+φ127mm钻杆*810m+411*410回压阀*0.3m+133.35mm方钻杆,钻头位置969.32m。此外在井架上还立有22个钻杆立柱,长度为616m。
2.事故发生及处理经过
2001年9月8日23:00完井电测,在583m遇阻,随后起电缆、卸滑轮、做下钻准备。
9月9日0:30开始下钻通井;2:30下钻至井深969.32m,发现井口不返钻井液,随后发生井喷,喷出物为天然气和少量钻井液,喷高10m。2:40因喷势大,无法打开两侧内闸门,实施硬关井,抢接带下旋塞的钻杆(当时钻具内无钻井液及天然气喷出),开泵,泵压19MPa,判断钻具水眼堵塞。
3:20观察井口。为防止地表憋开,打开旁通平板阀放喷,套压2MPa,立压0MPa。
7:50准备压井,调整压井液(密度1.37g/cm3,粘度60s),组织供水,水泥车到井,其中5:52-6:00发生井塌,停喷8min。
8:10接管线,关2#闸门,用水泥车憋钻具水眼,泵压为8-2l-6MPa。
9:00-9:30节流压井,泵注密度为1.37g/cm3、粘度为60s的压井液50m3,注压为0-10MPa,套压为0,井口返出天然气及钻井液。
9:30关井,套压为0,立压为0。经现场研究决定用电焊机焊1#闸门黄油嘴及内防喷管线与节流管汇连接处的焊缝。
9:40-10:00,第二次节流压井,共注入密度为1.37g/cm3、粘度为55s的压井液30m3,套压为5-4MPa,注压为1OMPa,井口喷出天然气。不返钻井液。
11:20关井,套压6MPa,立压为0。
11:35第三次节流压井,共注入密度为1.40g/cm3、粘度为55s的压井液20m3,套压为6MPa,注压为10MPa,井口喷出天然气,不返钻井液。
14:35关井,套压6MPa,立压为0。
14:37用水泥车向环空注压井液,最高注压为15MPa,压井管线不通,未注进。
14:47关井,发现压井管汇一侧四通出口与闸门连接处刺漏,套压6.5MPa,立压为0。
15:05-15:13,第四次节流压井,共注入密度为1.40g/cm3、粘度为滴流的压井液6m3,套压7MPa,注压2MPa,井口喷出天然气。
15:23关井,套压7MPa,立压为0,因节流阀阀座刺漏,无法实施节流。为防止井口闸
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4.事故教训
(1)井控技术是钻井工程关键技术的重要组成部分,井喷和井喷失控又是钻井工程中性质最严重、损失巨大的灾难性事故。进一步增强井控意识,认真贯彻落实各项井控技术和管理制度显得更为迫切和重要。
(2)有必要重申,今后凡是完井阶段,只要完井施工作业尚未完全结束,井上所有井控装置均不得拆除,所有法兰联接螺栓均不能卸松。
(3)无论在哪种钻井阶段与工况下,井控装置的法兰螺栓必须按标准尺寸和数量装齐全,并认真对称紧固到位。
(4)井口防喷器的芯子必须适时与钻具尺寸相符,绝对不允许因赶时间、抢进度就忽视这一工作。
(5)一定要严格执行钻井设计,特别是钻井液密度、完井液密度不能随意更改。
(6)进一步加强总包井的技术监督管理是十分必须和必要的。
(7)要对电测队进行井控知识培训,增强电测队的井控安全意识。
(8)电测前,要制定好相应的井控措施,并充分做好所需工具的准备工作(包括剪断电缆工具)。


案例57 “10.18”井喷事故
专家点评:井控意识差,对管汇和旋塞接头没有进行试压,致使地面管线刺漏和旋塞接头滑扣飞出,井喷失控。
1.事故发生经过
1991年10月16日下测试工具,18日三开井,垫水,混浆水很快到井口,关井。用φ5mm的油嘴开井,走旁通放喷,井口压力升至59.6MPa,点火火高20-30m,估计日产气21*104m3。关φ127mm半封闸板,环空压力为8MPa;后地面管线刺漏,改为φ12.8mm+φ5mm两个油嘴放喷,井口压力为42MPa,日产气115*104m3。因地面管线三处刺漏,加之管线流动阻力大,不能全部进行分离,用两条管线放喷,接着打开节流阀,井口压力为32MPa。到19日10:50上提管柱(欲使井下关井),当上提约0.3m时,旋塞阀与投杆器间的φ50.8mm接头滑扣飞出,随着一声巨响,强大的气流从断口处呼啸而出,测试工具内失控。
2.应急抢险经过
井喷事故发生后,立即采取了停车、停发电机、疏散井场人员等一些必要措施。同时,有关领导立即赶往现场,根据现场情况组织制定了三种抢险方案。
(1)井下关井。如能实现这一步,则事故即可解除。
(2)如井下封隔器解封,则进行反循环压井。
(3)如上述2个方案均不能成功,采取扣装两套单闸板防喷器关井后压井。
在各项准备工作就绪后,于10月20日上午开始抢险施工。首先,对井场甲烷含量进行监测,实际甲烷平均含量小于0.13%,于是启动了柴油机和发电机,17:40打开防喷器,上提管柱。第一次约3m,下放后再次上提管柱一个单根,气量逐渐变小,至18:15,钻具内气体喷空,在环空内灌浆8m;后甩单根,接下旋塞,用方钻杆正打压13MPa,憋开反循环阀后,共灌浆34.6m3,井口压力为0,至此,事故解除。
3.事故教训
(1)测试工具压力级别虽是69MPa,但由于压裂车打不到69MPa而未按规定标准试压,以后应按标准规定试压。
(2)井队对井控设备的管理重视不够,有侥幸心理,个别阀开关困难,手动锁紧丝杆因未保养而生锈关不动。


案例58 “12.17”井喷事故
专家点评:该井井喷事故主要原因是测井时间太长,没有及时通井,造成测井仪器被卡,处理事故时造成事故复杂化。打捞电缆过程中没能及时通井,处理事故时急于求成,经验不足,使电缆拧成团,遇卡上提抽吸造成流体进入井筒,致使处理卡钻过程中发生井喷。
另一个原因是井队职工井控意识不强,井控素质不高。
1.基本情况
窿5井是酒西盆地青南凹陷窟窿山鼻状构造的一口预探井,位于青西地区窿2井北偏西321m,设计井深4400m,实际井深4399.50m,钻探的主要目的是预探窟窿山构造高点附近含油气性,进一步提高对砂砾岩裂缝性储层油气富集规律的认识,为下步评价砂砾岩裂缝性油藏提供依据,整体评价窟窿山构造的含油气性。该井由某钻井公司4509队承钻。
2.设计情况
(1)地质进行分层
(2)预计油气层位置
下沟组K1g2+3:3880-3920m为油层,3980-4040m为油层;
下沟组K1g1:4120-4180m为油层,4250-4300m为油层。
(3)井身结构设计
该井采用φ444.5mm3A钻头一开,钻至井深1000m,下入φ339.7mm表层套管,封住该区1000m以上的漏失层段或疏松地层段;用φ241mm钻头二开,采用“直-增-稳”三段制剖面,上直段钻至3100m,定向钻进至完钻井深4400m,下入φ177.8mm油层套管完井。
(4)油气井控制
①二开前按设计要求使用2FZ3535液压防喷器及与之匹配的液控系统、压井节流管汇。
②进入预计油气层前,应储备密度为1.408/cm3的钻井液80m3,同时储备足够的加重材料。
③该井因测核磁共振,所以不准使用铁矿粉。
3.钻井概况
该井于2000年6月13日经甲方一开检查验收,对提出的问题进行整改后,于6月14日8:00一开,采用φ444.5mm3A钻头于6月26日13:10钻至井深1000.6m,最大井斜1.6°,井身质量合格。2000年6月28日下入φ339.7mm表层套管至井深1000.15m,固井,水泥浆返出地面,经声幅检测质量合格。
候凝期间按照《中国石油天然气集团公司井控技术规定》安装好防喷器、节流管汇、压井管汇。2000年7月1日2:30根据表层套管承压能力,整体试压15MPa,稳压30min,压降为0,达到设计要求。对防喷器、节流管汇试压20MPa,憋压30min未降。16:00钻水泥塞至井深995m,按要求进行套管试压,试压压力12MPa,30min未降。经甲方检查验收,具备二开条件,同意二开。
2000年7月1日20:00采用φ241mm钻头二开,21:00钻至井深1003.01m,做地层破裂压力试验,单阀排量为10L/s,密度为1.14g/cm3,泵压升至15MPa未漏,计算地层破裂压力大于等于26.21MPa,当量密度大于等于2.67g/cm3。2000年8月8日24:00钻至井深3169.74m。2000年8月11日19:00开始定向钻进,定向井段3169.74-3257m,井斜由2°增至11.40°,方位由52°增至56°后稳斜钻进,于2000年12月6日6:00钻至井深4398m起钻,12月7日下取心筒取心,取心至井深4399.5m,垂深4374.54m,12月8日取心完起钻,于9日3:00起钻完。井底闭合距262.80m,闭合方位39.46°(电测数据)。
4.事故发生经过
2000年12月9日测井,11日薄层电阻率仪器下到井底后,在上提时发现测井仪器遇卡。12日进行穿心打捞,钻具下入4227.35m时上提电缆张力不变,判断电缆已被切断,切断处约在井深3240m处,井下掉入测井电缆约1160m。当日开始组织用打捞矛打捞。
13日3:30开始下入φ118mm打捞矛,长度2.04m;10:40下至井深3551m,考虑井下钻井液停留时间长,决定循环处理钻井液,至当日19:00。钻井液性能为:密度1.33g/cm3,粘度滴流到154s,中压失水4mL,泥饼0.5mm,切力8-16Pa,含砂量0.3%,pH值9,循环排量35L/s,泵压16MPa。在上下活动过程中有遇阻现象。
14日6:15起出,捞出电缆20-30m,第二次下φ127mm打捞矛,捞矛长2.7m,于当日14:00下至井深3580m打捞,未循环起钻,在起钻过程中前3个立柱有遇阻现象,上提1300-1800kN。
15日2:45起出,捞出电缆约120m。第三次下入原打捞矛,10:00下至井深3626m遇阻,上提也有遇阻现象,起钻至井深3472m,遇阻严重,上提1300-1800kN,多次起不出,最后上提2000kN,仍起不出,14:00-20:00单阀循环钻井液,排量11L/s,泵压15-17MPa,钻井液性能:密度为1.33g/cm3,粘度滴流到150s,中压失水4mL,泥饼0.5mm,切力8-16Pa,含砂量0.3%,pH值9。因井下随钻震击器不工作,至20:30决定接地面震击器,原悬重1050kN,震击吨位600-1000kN,下击9次,仍无下行,决定爆炸松扣。继续循环,争取顶通解卡,泵压14-15MPa,排量11L/s。
16日19:00钻井液性能为:密度1.32g/cm3,粘度103s,中压失水4mL,泥饼0.5mm,切力6-12Pa,含砂量0.3%,pH值9。循环至20:00,在井深3472m打捞钻具被卡。
17日下电缆爆炸松扣过程中,井口出现溢流,因点火线磨破无法引爆,起出电缆,组织压井。
18日第二次控制套压(14MPa),继续组织配压井液压井,替入密度为1.55g/cm3的压井液154m3,压井未成功。
19日凌晨替入密度为1.55g/cm3的压井液90m3压井,立压始终为0,套压控制在10-13MPa。3:00-3:58关闭节流管汇针形阀,又替入密度为1.55g/cm3的压井液66.2m3,中途立压由0升至2MPa,维持2min后又降至0。打完高密度压井液后,套压稳定在12MPa,前后2次累计替入密度为1.55g/cm3的压井液156.2m3。在整个压井过程中,套压控制在12-13MPa,从始到终消防车戒备。19日8:00,350型防喷器闸板芯子刺坏,钻具上移,气量增大,放喷_增强。井口采用消防车降温,同时组织人员拆除机泵房保温棚边墙。10:55,机泵房先爆燃,保温棚被炸飞,铁板及支架飞出,井场设备全部烧毁。事故造成轻重伤员17人,其中1人抢救无效死亡,1人失踪(灭火后清理井场时,发现其已死亡)。
5.事故处理经过
2000年12月19日11:00,接到井喷火灾报告后,所有在关领导立即赶赴现场,查看灾情,并实施了三条措施:①立即组织人员,抢救伤员和被困的钻井职工;②封闭上下公路,防止事态扩大;③拦截火源外移,疏通原油流通渠道,防止火源蔓延。
随后,由中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司、吐哈石油勘探指挥部、四川石油管理局、新疆石油管理局、玉门石油管理局及玉门油田公司领导,灭火专家孙振纯等组成了抢险指挥部,下设技术方案组、抢险组、综合组和后勤保障组,全力以赴投入抢险灭火。处理的主导思想是控制井口、不留后患。
首先进行井口强挤水泥的可行性分析。
(1)井口的安全施工压力为15MPa。
(2)地层的破裂压力为26.17MPa。
(3)油层底部压力为56.25MPa,破裂压力大于56.25MPa。
(4)设井筒内充满原油,油柱压力为34.4MPa,压破地层需要的井口压力至少为21.85MPa。
(5)井口压力为21.85MPa时,表层套管鞋处的压力为29.98MPa。
由以上计算看出,强挤水泥首先是井口条件不允许,其次可能导致表层套管鞋处地层破裂,因此强挤水泥从理论上不可行。
在认真分析了该井基本情况并参考了窿4井的地层压力情况后,为尽快解除事故,达到控制井口,不留后患的目的,立即制定了安全、快速、有效的事故抢险方案。
第一步,进行抢险准备。着火时喷出的火焰高达100m,火势猛烈,即使人员在距井场100m之外的地方观察,仍感到热气袭人,因此,抢险人员及设备无法靠近井口。为顺利灭火,抢险指挥部组织了推土机、挖掘机、运输车辆等各种车辆及设备近百台到达现场;整修了所用的道路;修建了泄水排污沟;调集了蓄水设施;经抢险队3昼夜的连续施工,在井场外安全地带挖了5000m3水池,作为消防车的供水源,以保证消防车灭火—次成功;同时四川灭火公司、克拉玛依灭火队、青海油田压裂队的设备和人员按时到达现场。
第二步,带火清障。因井喷造成井下垮塌,12月23日-28日下午,井口出现火势减弱和火势间隔反扑的现象,在此期间,抓住有利时机,抢险指挥部及时组织抢险队连续进行了带火清障作业,先后清除了被烧毁的联动机、循环池、柴油机、加重台、发电机、套管、机泵房、配电房、柴油罐、机油罐、水罐、远程控制室、发电房、电动压风机及其底座、柴油机房、钻杆、钻台、电动压风机、船型底座、钻台底座、钻机等设备,累计推出井口油土约3000m3,为接近井口及后续抢险创造了条件。
第三步,清挖井口。自12月28日下午开始,在水炮消防车的配合下,把井口套管头、四通、防喷器拖离井场,使井口露出。指挥部领导及专家、工程技术人员对旧井口装置进行了认真查看和初步分析,因导管、井口处能被看见的套管及钻杆破裂,指挥部果断决策,下挖井口,再向下3m,将导管、套管和钻杆割掉,此后继续下挖井口,找到了好套管部位。
第四步,切割旧井口。抢险人员用割炬切割破损的套管后,深挖井口土方,通过测量以便确定新井口的具体安装位置,罩引火筒,带火切割套管及内部钻杆,确保切割后的套管断面整齐。
第五步,焊接新法兰,安装新采油树。对套管切割后,安装好新法兰,并带火安装好新采油树。
2000年12月30日抢装井口成功,历时11天的大火终于被制服。但是,由于爆燃,井口下部有泄漏,至今井口周围仍有间歇性喷散原油。由于上级的高度重视,抢险指挥部组织得力,措施得当,部署详细,事故现场始终有安全人员监督,整个抢险过程没有发生任何事故。
6.事故原因分析
(1)设备有缺陷
井控装置二开前只进行过一次试压,此后再未进行过试压,未能及时发现井控装置及配件存在的隐患。长时间在高压作用及高速携砂气流的冲刷下,平板阀内侧细脖子处本体刺穿,大量油气喷出,井场处于山凹,且井口距山很近,当日无风,油气聚集较快,油气不能及时扩散,井内喷出的砂石撞击机泵房柴油机金属底座产生火花,产生爆燃,这是事故发生的直接原因。
(2)测井时间长、仪器被卡
该井从2000年12月8日8:00取完心,循环到10:50起钻,一直到17日16:00发现溢流,其间历时9d5h10min,从井深3551m到油层底部4229m井段一直没有建立过循环,加之在处理测井仪器事故过程中,穿心打捞失误,导致1160m电缆落井;在后面的打捞中捞矛下得过深,导致井内两次产生抽吸,从而使下部井段钻井液严重油气侵,使得钻井液液柱压力最终低于地层压力,这是本次事故发生的最直接原因。
(3)思想麻痹
①8日8:00取完心循环到10:50起钻,9日开始测井,11日测井仪器遇卡,13日采取下打捞矛打捞,16日钻具被卡,井底已停止循环近8d时间,在这期间,未采取措施循环钻井液,致使地层流体更多地流入井内,造成严重气侵。
②高密度钻井液储备不足,认为井已顺利钻完,加之对该井的复杂性认识不充分,思想麻痹,只是按常规情况准备高密度钻井液。
(4)现场人员井控技术素质低,压井程序不熟练
①该井在16日准备爆炸松扣卸开方钻杆时,发现钻杆内钻井液倒返,这已是井涌的信号,但未引起足够的重 ……(未完,全文共44068字,当前仅显示7926字,请阅读下面提示信息。收藏《典型事故案例汇编3》